电液推杆取代风动气缸应用于矿山行业,优点突出
时间:2017-04-13 07:14:39浏览:次
我们对矿山的混合井系统所有风动气缸进行了调查分析,发现无论是正常生产还是交接班,检修期间都要增开1~2台60m3空压机,才能保证混合井系统的正常运行,该系统需要用风的地点和设备有:井塔卸载曲轨气缸,+107m放矿漏斗气缸,-340m装矿斗闸门气缸以及各中段的摇台稳缸器。我们针对以上情况,通过考察后,选用了江苏省扬州中扬机械的产品-XDG型电液推杆来代替风动气缸,经使用后,取得了明显的经济效益。
改造情况
根据该产品具有机、电液一体化的特点及以上优点,我们从1997年3月开始对混合井系统所有的风动气缸逐步进行改造。我们采取的步骤是先试用,后系统改造,在不影响生产,不改变操作习惯前提下逐步到位,具体改造情况如表所示,从表中看出,整个系统共改造了10台,装机功率93KW,投资17.2万元。
XDG型电液推杆的优点
XDG型电液推杆曾获得部级科学技术进步奖,此产品具有以下的优点:
1) 动作灵敏,工作可靠,冲击力小,行程控制准确,自锁性好,能带负荷启动,有可靠的防超载能力,在推拉力范围内可实现无级调节。
2) 无污染、噪音低,无泄漏,体积小,控制系统简单,使用寿命长,安装维护保养方便。
3) 投资少,节能效果明显。
改造效果与效益
4.1改造效果
1) 改变了作业环境,无污染、无噪音、操作方便、维修量减少。
2) 使用寿命长,除定期保养外,平时只更换密封件,适当加液压油,备件、材料消耗少。
3) 节能效果明显,混合井装有2台提升机担负着矿石、废石及井口摇台稳罐器均是风动气缸,必须开1~2台空压机。我矿最小的空压机是60m3,电机功率是350KW,改成电液推杆后,节电效果明显。
4.2节电效益
以我矿最小的空压机为例(60m3),电动机功率350KW,改成电液推杆后节电效益计算如下:
三班作业交接班期间每天4.5H,开2台60m3空压机,单机功率为350KW,实测电机输入功率为303KW,每月节电量为(303*2-93)*4.5*30=69255(KWh),节约电费34627元。
正常生产每天按19.5H,开1台60m3空压机,每月节电量为(303-93)*19.5*30=122850(KWh),节约电费61425元。
通过计算结果表明:每年节约电量约180万KWH,节约电费90万元。
综上所述,通过XDG电液推杆在我矿的使用实践证明,电液推杆性能可靠,工作效率高,维修费用少,节电效果显著,具有良好的经济效益和社会效益,有推广价值。